醚化反應釜溫度控制改良方案
發布(bu)時間:2014年2月19日 點擊數:3824
1 醚化反應釜的溫度控制現狀
目前(qian)國(guo)內(nei)所有(you)醚化反應釜裝置生(sheng)產廠家(jia)都(dou)(dou)已(yi)采用 DCS系統(tong)(tong)對(dui)生(sheng)產實(shi)行監控(kong)(kong),國(guo)內(nei)DCS系統(tong)(tong)占主 流(liu)(liu),國(guo)外(wai)DCS系統(tong)(tong)也有(you)幾(ji)家(jia),但都(dou)(dou)未實(shi)現對(dui)整(zheng)個 流(liu)(liu)程的自動控(kong)(kong)制,基(ji)本仍(reng)處于(yu)手動控(kong)(kong)制狀態(tai) 。 原因大致有(you)以下幾(ji)點(dian):
a.生產廠家裝置規模(mo)較小,自(zi)控投資(zi)較少;
b.整體工藝裝置設(she)計時自(zi)控設(she)計不完善,沒 能按照全(quan)自(zi)動要求的(de)水平來設(she)計,很多影響(xiang)控制 的(de)重(zhong)要參數沒有(you)引入到DCS中;
C.生產(chan)工藝為間(jian)歇加料逐級反應(ying),反應(ying)過程 干擾(rao)因素(su)較多,當多個釜同時(shi)運行時(shi)反應(ying)釜之間(jian) 耦合嚴重;
d.熟(shu)練的(de)、有責任心的(de)操(cao)作工(gong)在整(zheng)個反(fan)應過 程中憑經驗很容易完成操(cao)作;
e.儀表白控維(wei)護人(ren)員較少,自控閥門及(ji)儀表 等設備維(wei)護跟(gen)不上。
隨著人力成本的上升、對產品質量穩定性的 提高,企業對由DCS系統實現全自動生產控制的 需求也越來越高。山東HD公司纖維素醚項目的 醚化反應釜溫度控制中,采用了和利時自動化有限公 司開發的專家控制系統,此系統包括自動精密加 料、自動升溫及恒溫控制等,在現場投運的效果在 國內已處于水平。
2 醚化反應釜的工藝流程簡介
涉及到醚(mi)化(hua)反應(ying)(ying)釜的醚(mi)化(hua)反應(ying)(ying)過(guo)程(cheng)(cheng)即醚(mi)化(hua)I一Ⅲ 過(guo)程(cheng)(cheng)。不同型(xing)號(hao)的產品工(gong)藝(yi)過(guo)程(cheng)(cheng)有所不同,主(zhu)要 體(ti)現(xian)在加料量、升溫(wen)時(shi)間、恒溫(wen)溫(wen)度和恒溫(wen)時(shi)間 上(shang)。以某一型(xing)號(hao)的纖維素醚(mi)為例,醚(mi)化(hua)反應(ying)(ying)釜的工(gong)藝(yi) 流程(cheng)(cheng)如圖1所示。
生(sheng)產(chan)工藝過(guo)程大致(zhi)如下:
a.化堿(jian)。在化堿(jian)釜(圖(tu)1中未畫出)中將片 堿(jian)升溫融化。
b. 堿化(hua)(hua)。將化(hua)(hua)堿釜中(zhong)液堿打人醚化(hua)(hua)反應(ying)釜,加入 溶劑,加粉碎棉(mian),噴淋。
C.醚化I。抽真空一0.04MPa,加入環氧丙 烷(wan),冷攪(jiao)拌40min,溫度控制(zhi)在24% ;升溫至 T1℃=, 時間t1min;恒溫控制(zhi)T1℃,計(ji)時t2h。
d. 醚(mi)化Ⅱ。加人氯甲(jia)烷,升溫(wen)至T2℃ ,時間 t3min;恒溫(wen)控制 T2℃,計時t4h。
e.醚化Ⅲ。升溫至 T3℃ ,時間t5min;控制 在 T3℃,計時t6h。
3 醚化反應釜溫度控制的特點
由醚化(hua)反(fan)應(ying)釜(fu)的(de)工(gong)藝流程(cheng)可知(zhi),醚化(hua)反(fan)應(ying)釜(fu)的(de)溫度(du)控 制(zhi)(zhi)分為升溫階(jie)(jie)段控制(zhi)(zhi)和(he)恒溫階(jie)(jie)段控制(zhi)(zhi)。
升(sheng)(sheng)溫(wen)階段(duan)要(yao)(yao)求(qiu)在規定的(de)時(shi)間(jian)范(fan)圍內將釜溫(wen)升(sheng)(sheng) 到所要(yao)(yao)求(qiu)的(de)溫(wen)度。升(sheng)(sheng)溫(wen)時(shi)間(jian)過(guo)(guo)(guo)短或過(guo)(guo)(guo)長對醚化(hua)反 應都(dou)會產生不良影響,造成化(hua)學(xue)反應不充分或過(guo)(guo)(guo) 反應,影響到產品(pin)質(zhi)量。升(sheng)(sheng)溫(wen)過(guo)(guo)(guo)程主要(yao)(yao)控制兩個 目標:升(sheng)(sheng)溫(wen)時(shi)間(jian)和升(sheng)(sheng)溫(wen)溫(wen)度。
恒溫(wen)階段要求將(jiang)釜(fu)溫(wen)控制在設定值士l℃內(nei)。 釜(fu)內(nei)溫(wen)度通過熱(re)水(shui)(shui)(shui)(shui)(90℃左右)、循(xun)(xun)環(huan)水(shui)(shui)(shui)(shui)( 30~ 40℃)和冷水(shui)(shui)(shui)(shui)(7℃左右)交替循(xun)(xun)環(huan)控制來(lai)實現。 熱(re)水(shui)(shui)(shui)(shui)用于升溫(wen),循(xun)(xun)環(huan)水(shui)(shui)(shui)(shui)用于正常降溫(wen),冷水(shui)(shui)(shui)(shui)用于緊(jin) 急降溫(wen)。執行器(qi)為熱(re)水(shui)(shui)(shui)(shui)進(jin)(jin)出口(kou)電(dian)磁(ci)閥(fa)(fa),循(xun)(xun)環(huan)水(shui)(shui)(shui)(shui)進(jin)(jin) 出口(kou)電(dian)磁(ci)閥(fa)(fa),冷水(shui)(shui)(shui)(shui)進(jin)(jin)出口(kou)電(dian)磁(ci)閥(fa)(fa),總管道主路、旁 路調節(jie)閥(fa)(fa)。
在整個醚化過程中釜溫控制的難點是醚化 Ⅱ階段,原因是醚化Ⅱ階段加入氯甲烷,化學 反應比較激烈,不好控制。醚化Ⅱ階段詳細過 程如圖3所示。
醚化Ⅱ升(sheng)溫(wen)過程(cheng)分兩(liang)個階(jie)(jie)(jie)段(duan)(duan)(duan),前(qian)(qian)一階(jie)(jie)(jie)段(duan)(duan)(duan)為(wei)(wei)吸 熱階(jie)(jie)(jie)段(duan)(duan)(duan),后一階(jie)(jie)(jie)段(duan)(duan)(duan)為(wei)(wei)放(fang)熱階(jie)(jie)(jie)段(duan)(duan)(duan)。恒溫(wen)階(jie)(jie)(jie)段(duan)(duan)(duan)也(ye)分為(wei)(wei) 兩(liang)段(duan)(duan)(duan),前(qian)(qian)一階(jie)(jie)(jie)段(duan)(duan)(duan)為(wei)(wei)反(fan)應劇烈階(jie)(jie)(jie)段(duan)(duan)(duan),后一階(jie)(jie)(jie)段(duan)(duan)(duan)為(wei)(wei)反(fan)應平緩階(jie)(jie)(jie)段(duan)(duan)(duan)。對象特性在升(sheng)溫(wen)過程(cheng)和(he)恒溫(wen)階(jie)(jie)(jie)段(duan)(duan)(duan)均會(hui)發生較(jiao)大改變。
升(sheng)溫(wen)(wen)過程(cheng)的吸(xi)熱(re)(re)(re)階(jie)段直接通(tong)熱(re)(re)(re)水(shui)快(kuai)速升(sheng)溫(wen)(wen), 到放(fang)熱(re)(re)(re)階(jie)段由于釜內化(hua)學(xue)反(fan)應開始變得激(ji)烈,會 釋放(fang)大量的熱(re)(re)(re),此(ci)時(shi)(shi)(shi)(shi)停止(zhi)加熱(re)(re)(re),靠夾套(tao)內熱(re)(re)(re)水(shui)溫(wen)(wen)度(du)(du) 及自(zi)身化(hua)學(xue)反(fan)應放(fang)熱(re)(re)(re)升(sheng)溫(wen)(wen)。有時(shi)(shi)(shi)(shi)化(hua)學(xue)反(fan)應可(ke)能劇 烈一(yi)些,溫(wen)(wen)度(du)(du)和壓力(li)上升(sheng)比較快(kuai),這(zhe)時(shi)(shi)(shi)(shi)將(jiang)用循環水(shui) 來降(jiang)(jiang)溫(wen)(wen),必要(yao)時(shi)(shi)(shi)(shi)用7℃水(shui)進行緊急降(jiang)(jiang)溫(wen)(wen)。升(sheng)溫(wen)(wen)階(jie) 段控(kong)(kong)制的好(hao)壞(huai)關鍵是停止(zhi)通(tong)入熱(re)(re)(re)水(shui)時(shi)(shi)(shi)(shi)間(jian)控(kong)(kong)制得是 否合適,停止(zhi)通(tong)入熱(re)(re)(re)水(shui)要(yao)選擇在(zai)醚(mi)化(hua)反(fan)應釜由吸(xi)熱(re)(re)(re)變 為放(fang)熱(re)(re)(re)這(zhe)個(ge)時(shi)(shi)(shi)(shi)間(jian)段。
恒溫(wen)(wen)階段前期化學反應(ying)較劇烈,大約(yue)持續 25 min,該階段比較難控,利用(yong)循(xun)環水降溫(wen)(wen)比較頻繁(fan), 后期化學反應(ying)已基(ji)本完畢,溫(wen)(wen)度趨于平穩(wen)。如(ru)果(guo)溫(wen)(wen) 度上(shang)升(sheng)過(guo)快,將采用(yong)7℃水緊急降溫(wen)(wen)。如(ru)果(guo)降溫(wen)(wen)過(guo) 度,將通人熱水將溫(wen)(wen)度升(sheng)上(shang)來。正常(chang)操作應(ying)該是通 過(guo)循(xun)環水即可實現(xian)釜溫(wen)(wen)在允許的范圍內(nei),出(chu)現(xian)冷水 緊急降溫(wen)(wen)和熱水升(sheng)溫(wen)(wen)說(shuo)明操作不合理。
醚化(hua)反應釜控(kong)制(zhi)是(shi)一個比較典(dian)型(xing)的(de)批處理(li)控(kong)制(zhi), 一個產品生(sheng)產周期大(da)約13h。醚化(hua)反應釜每次生(sheng)產的(de) 產品型(xing)號根據生(sheng)產計(ji)劃(hua)而定(ding)。
4 醚化反應釜溫度控制方案的優化
4.1 溫(wen)度控(kong)制優化
分成產品選擇(ze)、恒溫(wen)控(kong)制(zhi)(zhi)、升(sheng)溫(wen)控(kong)制(zhi)(zhi)優化(hua),以 及(ji)升(sheng)溫(wen)預測和提前干(gan)預,滿足升(sheng)溫(wen)時間(jian)(jian)要求(qiu)。 針對(dui)(dui)升(sheng)溫(wen)過(guo)程及(ji)恒溫(wen)過(guo)程利(li)用先進控(kong)制(zhi)(zhi)中的(de)(de)(de)(de)模糊 技術,讀(du)取歷史數據進行了(le)分析,同時對(dui)(dui)操(cao)作(zuo)人(ren)員 的(de)(de)(de)(de)控(kong)制(zhi)(zhi)思路進行了(le)模擬分析,總結出一套自整(zheng)定 模糊預測控(kong)制(zhi)(zhi)策略,根據相關產品的(de)(de)(de)(de)工(gong)藝邊界條 件進行相應(ying)的(de)(de)(de)(de)操(cao)作(zuo)溫(wen)度(du)控(kong)制(zhi)(zhi)。引(yin)入溫(wen)度(du)變化(hua)率(lv)和 壓力變化(hua)率(lv),限制(zhi)(zhi)和干(gan)預升(sheng)溫(wen)時間(jian)(jian)。該模糊控(kong)制(zhi)(zhi) 并不是嚴格意(yi)義上(shang)的(de)(de)(de)(de)模糊控(kong)制(zhi)(zhi),缺少(shao)數學推(tui)導過(guo) 程,是從工(gong)程解決問題(ti)角度(du)上(shang)設計的(de)(de)(de)(de)。
產品(pin)選擇:以前的操(cao)作,需要根據不同型(xing)(xing)(xing)號(hao)產 品(pin)設(she)置(zhi)很多相(xiang)關(guan)參數(shu)(shu)。優化后,只(zhi)需要選擇產品(pin) 型(xing)(xing)(xing)號(hao),相(xiang)關(guan)所有參數(shu)(shu)就會自(zi)動(dong)顯示在畫(hua)面上(shang),并可 人工修改(gai)保存,下次再選擇該型(xing)(xing)(xing)號(hao)產品(pin)時即這次 修改(gai)后的數(shu)(shu)據。這樣既避免了輸(shu)入(ru)錯誤,又(you)減輕 了操(cao)作人員(yuan)的勞動(dong)量。參數(shu)(shu)設(she)置(zhi)如圖4所示。
醚化前恒(heng)溫(wen)控制:24℃恒(heng)溫(wen),當循環(huan)(huan)水(shui)溫(wen)度大 于25℃時(shi)(夏季(ji)),用(yong)冷水(shui)作為減溫(wen)水(shui),其他季(ji)節 用(yong)循環(huan)(huan)水(shui)作為減溫(wen)水(shui)。
升溫控制:用熱水作為加熱水,循環(huan)水作為減(jian) 溫水。
a.開(kai)熱水(shui)(shui),當溫度升到離目標值8℃(注季 節會造成(cheng)循環(huan)水(shui)(shui)溫度偏差,循環(huan)水(shui)(shui)溫度為30℃ 時,該(gai)值為9℃;循環(huan)水(shui)(shui)溫度為40℃時,該(gai)值為 IO℃)時,首次開(kai)3min,停5min觀察。
b.如(ru)果升溫(wen)(wen)率大于0.3,說明溫(wen)(wen)度升高太 快,需(xu)要開lOs冷水,停3min觀察。
c.優化(hua)算(suan)法(fa)會自(zi)動計算(suan)升溫(wen)(wen)時(shi)(shi)(shi)間(jian)(jian)(jian)并(bing)與(yu)升溫(wen)(wen) 目標比(bi)較(jiao),實(shi)時(shi)(shi)(shi)調整循環水,讓升溫(wen)(wen)時(shi)(shi)(shi)間(jian)(jian)(jian)等于目標 升溫(wen)(wen)時(shi)(shi)(shi)間(jian)(jian)(jian);實(shi)時(shi)(shi)(shi)計算(suan)T1(升溫(wen)(wen)總(zong)時(shi)(shi)(shi)間(jian)(jian)(jian))= T2(剩余(yu) 時(shi)(shi)(shi)間(jian)(jian)(jian))+ T3(升溫(wen)(wen)用時(shi)(shi)(shi));K(升溫(wen)(wen)率(lv))×L(剩余(yu)時(shi)(shi)(shi) 間(jian)(jian)(jian))+ T3(升溫(wen)(wen)用時(shi)(shi)(shi))與(yu)T1(升溫(wen)(wen)總(zong)時(shi)(shi)(shi)間(jian)(jian)(jian))實(shi)時(shi)(shi)(shi)比(bi) 較(jiao)。
d.醚化恒溫(wen)(wen)控(kong)制(zhi):時間到加(jia)上溫(wen)(wen)度(du)離目(mu)標(biao)(biao)值(zhi) 為l℃時,進入恒溫(wen)(wen)階段。根據(ju)恒溫(wen)(wen)目(mu)標(biao)(biao)值(zhi),偏(pian)差 1℃和溫(wen)(wen)度(du)變(bian)化率(lv)(lv)(lv),實時計算K(升溫(wen)(wen)率(lv)(lv)(lv))×T2 (lOmin時間)與溫(wen)(wen)度(du)目(mu)標(biao)(biao)值(zhi)比較,很(hen)(hen)l℃開(kai)(kai)lOs循(xun) 環水,停(ting)3min;低1℃,開(kai)(kai)lOs熱水。恒溫(wen)(wen)保護(hu):溫(wen)(wen) 度(du)很(hen)(hen)過(guo)目(mu)標(biao)(biao)值(zhi)+0.8℃時,變(bian)化率(lv)(lv)(lv)大于0.05,開(kai)(kai)循(xun) 環水,起到溫(wen)(wen)度(du)變(bian)化率(lv)(lv)(lv)或壓(ya)力變(bian)化率(lv)(lv)(lv)反向時才(cai)關(guan), 停(ting)3min;變(bian)化率(lv)(lv)(lv)低,溫(wen)(wen)度(du)低于目(mu)標(biao)(biao)值(zhi)+0.8℃時, 開(kai)(kai)lOs熱水,停(ting)3min。溫(wen)(wen)度(du)很(hen)(hen)過(guo)目(mu)標(biao)(biao)值(zhi)+1.1℃ 時,開(kai)(kai)循(xun)環水,到溫(wen)(wen)度(du)變(bian)化率(lv)(lv)(lv)小(xiao)于0.005時才(cai)關(guan)。 醚化Ⅱ過(guo)程中步需要控(kong)制(zhi)住(zhu)溫(wen)(wen)升速率(lv)(lv)(lv)。其 余(yu)與普通溫(wen)(wen)控(kong)無二樣。
4.2 循環(huan)水溫度(du)檢測(ce)優化
因(yin)循(xun)環水(shui)(shui)溫(wen)(wen)度在整個調節過程中(zhong)是關鍵因(yin) 素,其溫(wen)(wen)度會(hui)影響調節效(xiao)果(guo),必須(xu)測(ce)量循(xun)環水(shui)(shui)進水(shui)(shui) 溫(wen)(wen)度。夏天(tian)溫(wen)(wen)度太高,部(bu)分(fen)調節不起作用(yong);冬天(tian)溫(wen)(wen) 度低,調節方式不同。所以必須(xu)穩定(ding)循(xun)環水(shui)(shui)溫(wen)(wen)度 或檢測(ce)穩定(ding)循(xun)環水(shui)(shui)溫(wen)(wen)度,優化(hua)方案如下:
a.用冷(leng)水控制(zhi)循(xun)環水溫度(du)在(zai)24~30℃之 間;
b.如上述穩定循環水(shui)溫度(du)不(bu)可行,就用軟件 測量來(lai)實(shi)現(xian),用循環水(shui)閥打開(kai)4min后的釜進水(shui)溫 度(du)來(lai)代(dai)替。
4.3 投料控制優化
原來的投(tou)料控制是用PID的邏輯實現,邏輯 復雜,不能滿足不同(tong)(tong)料、不同(tong)(tong)季節的實用性,現作 如下優化:
a.改為(wei)優(you)化函數,進行無差調節(jie)(jie)(jie)(jie)。偏差小(xiao)(xiao)于(yu)(yu) 30kg開始(shi)關(guan)(guan)(guan)調節(jie)(jie)(jie)(jie)閥(fa)(fa)(fa),小(xiao)(xiao)于(yu)(yu)20kg調節(jie)(jie)(jie)(jie)閥(fa)(fa)(fa)關(guan)(guan)(guan)到(dao)(dao)70% , 小(xiao)(xiao)于(yu)(yu)lOkg調節(jie)(jie)(jie)(jie)閥(fa)(fa)(fa)關(guan)(guan)(guan)到(dao)(dao)50% ,小(xiao)(xiao)于(yu)(yu)5kg調節(jie)(jie)(jie)(jie)閥(fa)(fa)(fa)關(guan)(guan)(guan)到(dao)(dao) 20% ,小(xiao)(xiao)于(yu)(yu)1kg調節(jie)(jie)(jie)(jie)閥(fa)(fa)(fa)關(guan)(guan)(guan)到(dao)(dao)5% ,小(xiao)(xiao)于(yu)(yu)0.5kg調節(jie)(jie)(jie)(jie) 閥(fa)(fa)(fa)關(guan)(guan)(guan)到(dao)(dao)1% ,小(xiao)(xiao)于(yu)(yu)1% ,關(guan)(guan)(guan)總閥(fa)(fa)(fa);但(dan)因閥(fa)(fa)(fa)的特性,24 個(ge)閥(fa)(fa)(fa)每個(ge)的情況都不同,要分(fen)別整定和調試。為(wei) 了(le)克(ke)服(fu)其變化,用PID修正(zheng)其非線性。
b.無論手動控制、自動控制都(dou)能看到加(jia)料前 的(de)重量(liang)、加(jia)料目(mu)標值、加(jia)入料、剩余量(liang)和實時重量(liang), 避免運(yun)行人員(yuan)手工記錄和計算(suan)這些量(liang)。
c.進料總(zong)閥在(zai)自動(dong)時(shi)根據進料分閥開(kai)度來 開(kai)關(guan),無需(xu)干預;選(xuan)手動(dong)控制時(shi),可進行手動(dong)控制。
4.4 控(kong)制(zhi)方案的測試(shi)結果
本醚化反(fan)應釜溫度優化控制方案在山東HD公司 纖維素醚項目的測試結果(guo)見表1。
其余各項均在次測試中就100% 達到控 制要求,其中較難的醚化Ⅱ(小)次由于對對 象了解還是有所偏差導致失敗,經過分析對象特 性之后調整了相關參數,后兩次都很成功,經過 10多次的測試,驗證了該控制方案思路正確,控 制效果良好。
5 結束語
該醚化(hua)(hua)反(fan)應(ying)(ying)釜(fu)(fu)(fu)溫度(du)(du)優化(hua)(hua)控(kong)制(zhi)方案,從工(gong)程問題(ti)角(jiao) 度(du)(du)上進行(xing)(xing)設(she)計,針對醚化(hua)(hua)反(fan)應(ying)(ying)釜(fu)(fu)(fu)溫度(du)(du)變(bian)化(hua)(hua)的特(te)點(dian)與(yu)控(kong) 制(zhi)難(nan)點(dian),將(jiang)醚化(hua)(hua)反(fan)應(ying)(ying)釜(fu)(fu)(fu)溫度(du)(du)偏差和(he)溫度(du)(du)變(bian)化(hua)(hua)速(su)率劃(hua)分 為若干個區域,對多個參數進行(xing)(xing)調(diao)節(jie),實現(xian)了(le)醚化(hua)(hua) 釜(fu)(fu)(fu)溫度(du)(du)的精密控(kong)制(zhi)。和(he)利時(shi)公司通過對醚化(hua)(hua)類產(chan) 品定(ding)制(zhi)控(kong)制(zhi)功能(neng)塊,并(bing)對其調(diao)試后可知,該功能(neng)塊 使(shi)用簡(jian)單、調(diao)試方便,并(bing)且能(neng)夠(gou)達(da)到預期控(kong)制(zhi)目 標,可以在類似的間歇(xie)式(shi)反(fan)應(ying)(ying)釜(fu)(fu)(fu)溫度(du)(du)控(kong)制(zhi)中進行(xing)(xing) 推廣,希望能(neng)對間歇(xie)式(shi)反(fan)應(ying)(ying)釜(fu)(fu)(fu)溫度(du)(du)控(kong)制(zhi)系(xi)統的改 進提供借鑒。
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